三湘都市报·新湖南客户端2月23日讯(全媒体记者 周可 通讯员 张颖 张神伟 视频/周可 邱博文)“呲呲呲……”2月23日,广铁长沙机务段长沙检修车间内,轴检组机床工孟庆康、梁星川正在近三米深、面积不足三平方米的地下镟轮工作间内检修和谐型712号机车轮对。随着列车车轮慢慢转动,一声声刺耳的声音连同长短不一、卷曲如同滚烫荆棘的铁屑,在飞溅的火光和冒着丝丝烟雾的镟刀与车轮的接触面上传出来。
毫米之差的细活,一干就是10小时
列车轮对于列车而言就像是人的脚,在持续运行一定公里数后,轮对也容易发生刮擦和磨损,产生剥离和内部缺陷。而机床工的工作就像是机车“修脚师”,通过镟轮作业为轮对消除“病灶”。这就好像修脚师为顾客去掉脚步的死皮和老茧一般。
镟轮是个技术活,对精度要求非常高。如果少镟1毫米则不能去除缺陷和问题,多镟1毫米则可能造成不可逆的材料损耗。所以只有镟到恰到好处,保证轮对参数达到技术标准,才能让列车安全上线运行。
长沙检修车间轴检组工长焦红旭告诉记者,一台列车有六个轮对,平均每镟一个轮对要耗时1.5个小时,碰到“难缠”的故障轮对,作业时间还要增加。两位师傅需坚持连续作业9-10个小时,才能让一台机车顺利交车。
春运40天,他为40台列车“修脚”
今年59岁的孟庆康就特别擅长通过调试机床数据与车床刀法相结合的方式,对轮对进行精准修理。2月15日一大早,孟庆康就接到车间调度室通知:“和谐712机车轮对外侧发现内部缺陷,需紧急镟轮处理!”
接到通知的孟庆康来不及吃早饭,就带上徒弟梁星川,一头钻进了镟轮工作间内,开始在数控车床电脑前调试数据。
孟庆康仔细观察机车镟轮台位,相关准备工作就绪后,只见锋利的镟轮刀口紧贴车轮,直径一毫米的小刀正沿着和谐712号机车轮对外圈慢慢滑动,一条条长短不一的铁屑在在四射的火星中被吐出来。
加工前测量、粗加工、再测量、精加工、加工后测量,和谐型712机车6个车轮都了经历这样一轮操作,成功消除内部缺陷,合格下线。
现在正值春运期间,用车量的激增,机车的轮对磨耗也在增加,需要镟修处理的轮对也多了起来。也给轴检班组几位机车“修脚师”带来更加巨大的挑战。
今年是孟庆康的第42个春运,是梁星川学习镟轮的第3年。“春运40天,共‘镟’了40台车,加上一些临时任务,加班镟轮是常态,工作到凌晨甚至通宵工作也不在少数。”孟庆康说,“修好了机车的‘脚’,每一名旅客都能平安回家,我们的辛苦很值得!”
作者:记者 周可
责编:胡元媛
来源:三湘都市报

湖南日报新媒体

